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PCB板铜箔缺损、锣坏板外观不良8D分析案例

嘉峪检测网        2024-12-18 12:18

D0:准备8D

 

客户:大X

 

零件名称:XRD151102

 

投诉主题:外观不良

 

客户料号:PCB1-B00236A-A3

 

厂内料号:J2C013118A0

 

收到日期:2019-1-10

 

状态日期:2019-1-11

 

报告人:杨X

 

D1:确定团队

 

团队领队:孙XX

团队组长:田XX

团队成员:

工艺主管,李XX

品顶主管,李XX

生产经理,彭X

阻焊主管,乔XX

线路主管,汤XX

 

D2:描述问题

 

大X客户投诉板子锣坏,箔缺损外观不良,发生地点:来料、生产线。

请回复原因分析和后续的改善措施。

 

 

 

3、开发临时措施

1. 收到不良信息,立即召集责任部门主管,进行确认及分析。

2. 在途品无,库存板无。

3. 客户端筛选的不良品,请做报废处理,确认报废数量后,我司进行补板。

4. 针对贵司其它料号的在线品,严格管控品质。

实施日期:2019.1.10

 

D4:定义与验证根本原因及逃逸点

 

1. 铜箔缺损:

 

线路在显影过程中,干膜碎粘连在大铜皮上,电镀时形成抗镀层,导致无法电铜和电锡。

 

蚀刻退膜后,由于没有锡层保护,蚀刻时将底铜蚀刻掉形成铜箔缺损现象。

 

蚀检和FQC人员在检验过程中,对大铜皮位置缺损判定标准拿捏不合理,导致流出。

 

2. 锣坏板:

 

成型在做锣带过程中,未及时对1.6mm锣刀补偿,导致板子锣板进单元0.8mm。

 

首板发现未及时打报废,不良品管制不当流出OK板中。

 

FQC检验员检板发现,未及时将台面不良品放置在指定区域,导致混板流客。

 

3. 擦花上金:

 

此不良是由于在我司字符工序时,作业员拿取板时操作不当,导致此位置被擦花,后续经过沉金后,出现如图所示不良现象。

 

贡献率:0.032%

 

D5:选择与验证永久措施

 

1. 将客户不良图片,下发到生产工序,要求生产和流出单位针对此不良进行书面的纠正预防,并提报QA部进行跟进。

 

2. 线路干膜碎,要求线路在后续生产过程,及时更换和清洗显影机过滤网和吸油棉,每班更换一次水洗,清洗一次吸油棉,防止干膜碎被带入清洗槽,粘在板面导致不良再发生。

 

3. 对FQC检验员进行处罚,并要求所有检验员在检板过程中,及时将问题板放置在目检台面上方指定区域,对此检验员检查的板子进行交叉互检,防止流出。

 

4. 字符工序主管针对擦花问题,对作业员进行现场培训,后续操作时,务必做到:双手执板,轻拿轻放,避免擦花。

 

5. 字符工序主管针对擦花问题,后续板子插架时,由原来的一架25片,更改为一架13片(隔板插架),避免因板子过重导致搬运过程擦花。

 

生效日期:2019.1.11

 

D6:执行和确认永久措施

 

措施执行中,目前在线无此料号生产,线路和成型改善对策措施执行中,待验证效果。

 

D7:防止再次发生

 

1. 将投诉的不良图片进行现场预警揭示,对此批生产和检验作业员进行教育训练,本周内进行不良板外观的考核验证工作。

2. 线路干膜碎问题,要求主管制定后续的管制措施,要求贴膜后的板子,及时检查切边状况,曝光对位一曝一清台面。

显影QC对干膜碎问题做重点管控。

3. 锣板资料制作,后续做完锣带后,必须要求主管对锣带是否补偿做二次确认。

发现首板不合格的放置在指定区域,及时处理在线不良品预防再发生!

4. 此客户后续指定FQC检验人员检查,规定后续出货前,领班必须进行抽查OK后方可进行包装出货。

实施日期,2019.1.12

 

D8:恭贺小组

 

认可:田XX,职位:品质经理

 

日期:2019.1.12

 

在此呈现的8D,并不是它特别好或特别不好,目的是提供一个范例,从中看到优劣得失,提升质量人分析和解决问题的基本功。

大家分布于不同公司不同行业,质量管理状态参差不齐,工程师水平不一,请善意提出建议。

 

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