我公司承接了某大型矿车减速器内齿圈表面离子氮化任务,该齿圈(见附图)为特殊的双联、薄壁结构并要求很高的精度等级,左端模数11.7、右端模数8.7,材料为40CrNiMo。由于采用磨齿成品后再氮化的工艺,氮化是齿轮的最后一道工序,要保证齿轮的高精度等级,就要求氮化变形要严格控制。而目前实际生产中,氮化后的畸变一直是困扰国内外热处理生产的难题。一旦变形不能有效控制,降低了齿轮的精度等级,整个齿轮传动系统运行时会产生冲击振动和噪声,降低运行的可靠性并影响整机寿命。本文通过工艺创新和试验验证,使齿圈氮化变形问题基本得到解决。
大型双联齿圈材料、技术要求及加工工艺
(1)化学成分
齿圈化学成分见表1。
表1齿圈化学成分(质量分数) (%)
元素 |
C |
Smax |
Pmax |
Mn |
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
要求值 |
0.37~0.44 |
0.035 |
0.035 |
0.5~0.8 |
0.17~0.37 |
0.6~0.9 |
1.25~1.65 |
0.15~0.25 |
检测1 |
0.41 |
0.01 |
0.006 |
0.61 |
0.22 |
0.62 |
1.25 |
0.19 |
检测2 |
0.42 |
0.01 |
0.005 |
0.61 |
0.22 |
0.62 |
1.25 |
0.18 |
(2)技术要求
调质硬度280~310HBW。氮化层深0.3~0.5mm,白亮层<0.01mm,表面硬度53.5HRC(HR15N检测试块表面硬度)。
(3)加工工艺
齿圈主要工序:
锻造→正火→调质→立车→插齿→退火→立车→插齿→立磨→稳定时效→磨齿→氮化→成品检验。
常规工艺热处理工艺:
锻造厂正火处理;调质工序为(850±10)℃×(3~4)h,油冷;退火工序为(530±10)℃×(3~4)h,炉冷;氮化工序为(510±10)℃×(10~12)h,炉冷。
创新工艺:
正火工序为(880±10)℃×(3~4)h,空冷;调质工序为(850±10)℃×(3~4)h,水淬油冷;退火工序为(530±10)℃×(3~4)h,炉冷,升降温速度≤50℃/h;稳定时效工序为(510±10)℃×(3~4)h,炉冷,升降温速度≤25℃/h;氮化工序为(510±10)℃×(10~12)h,炉冷,升降温速度≤25℃/h,改进装炉方式,辅助加热装置。
试验结果
(1)力学性能
齿圈左端面加高50mm切割后加工试棒,采用水淬油冷工艺生产出的齿圈力学性能满足要求,如表2所示。
表2齿圈调质后力学性能结果
|
Rp0.2 |
A5 |
Z |
AKU |
硬度 |
|
Rm |
/MPa |
(%) |
(%) |
/J |
HBW |
|
/MPa |
|
|
|
|
|
|
要求值 |
785 |
640 |
12 |
38 |
39 |
280~310 |
检测1 |
973 |
819 |
17 |
60 |
65 |
295 |
检测2 |
983 |
838 |
16 |
58 |
61 |
298 |
(2)退火后变形检测
粗开齿之后,零件表面由于加工产生的应力很大,需要增加去应力退火工序。为了控制后续氮化产生的变形,需要严格控制升降温速度和保温温度。退火后检测变形情况,椭圆0.05mm。
(3)时效处理后变形检测
粗磨齿后,零件仍然会产生加工应力,也需要退火,但是如果在普通电炉退火的话,表面会产生轻微氧化,会对氮化产生影响,所以在氮化炉时效处理。这样做有几点好处:进一步消除加工应力;检测变形情况,为下一步加工做准备;试验氮化工装、装胎方式是否合理。时效前、后变形情况如表3、4所示。
表3 齿圈时效处理前变形测量数据
Mn=8.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
1 |
14.7 |
4.6 |
1.8 |
3.2 |
72.3 |
2 |
13.1 |
4 |
12.6 |
3.6 |
3 |
14.9 |
3.8 |
4.7 |
2.4 |
Mn=11.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
1 |
-3.4 |
3.6 |
7.6 |
2.2 |
145 |
2 |
-1.7 |
3.7 |
6.4 |
1.7 |
3 |
3.7 |
2.8 |
7.9 |
2.3 |
表4 齿圈稳定时效后变形测量数据
Mn=8.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
1 |
12.4 |
7.5 |
5.2 |
2.4 |
80.9 |
2 |
11.5 |
3.5 |
6.6 |
2.7 |
3 |
10.4 |
4 |
8.4 |
2.7 |
Mn=11.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
1 |
-3.1 |
3.5 |
6.5 |
2.1 |
155 |
2 |
3.1 |
3 |
17.4 |
2.8 |
3 |
-3.4 |
3.2 |
2.9 |
1.7 |
稳定时效前、后数据对比,齿廓倾斜偏差(fHα)、齿廓形状偏差(ffα)、螺旋线倾斜偏差(fHβ)、螺旋线形状偏差等偏差不大(ffβ),精度等级都小于7级,齿距累积总偏差达(Fp)到9级精度。说明齿圈直径方向上有一定的变形,经测量齿圈直径方向涨大0.15mm。
(4)氮化变形检测
利用三坐标检测设备检测齿圈变形情况,具体数据如表5所示。
表5 齿圈氮化后变形测量数据
Mn=8.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
1 |
-1 |
2.5 |
14 |
2.6 |
16.6 |
2 |
-1.2 |
3.4 |
13.4 |
3 |
3 |
0.9 |
2.9 |
16.9 |
2.7 |
Mn=11.7 |
fHα |
ffα |
fHβ |
ffβ |
Fp |
1 |
10 |
6.6 |
2.5 |
5.6 |
22 |
2 |
9.9 |
4.2 |
5.6 |
2.7 |
3 |
11.4 |
4.4 |
7.3 |
2.5 |
变形影响因素分析
(1)调质
将淬火工艺从油冷改为水淬油冷,对于后续控制变形的优点是:
①提高齿圈的淬硬层深度,采用油冷工艺,滚齿后齿圈只有齿顶一部分处于淬硬层,采用水淬油冷工艺,滚齿后齿圈的齿顶与齿根都处于淬硬层,减小由于组织差异而导致的变形量。
②提高齿圈心部硬度,材料高温塑变抗力提高。
③提高回火温度,消除应力充分。
(2)退火及稳定时效
在精磨齿前增加一次稳定时效处理,减小插齿、粗磨齿产生的加工应力。去应力退火创造了两个有利条件:
①加热温度低、热应力小。
②加热速度慢,温度梯度小。
这两点都有利于应力释放和扭曲晶格回复进程缓慢,从而变形减小。
(3)离子氮化
在入炉初期,各部位存在的温差较大,所产生的热应力足以使率先达到高温的部位发生塑变而引起变形。升温速度及氨气流量也是影响渗氮质量的重要因素。控制氮化时的升、降温速度≤25℃/h,增加辅助加热装置,提高齿圈各部位的加热均匀性,避免温差产生热应力而导致的变形。
结语
(1)通过调整冷加工工序,改进预备热处理方式、消除应力方式,采用创新的氮化工艺,齿圈基体强度得到提高,离子氮化齿圈的畸变得到有效控制,突破了大型矿车减速机的生产瓶颈,填补了国内在该领域的空白。
(2)根据数据分析,齿距累积总偏差(Fp)这项数据还是存在一定波动,需要进一步研究。